深圳市羅芳污水處理廠二期工程調(diào)試
論文類型 | 運(yùn)營與管理... | 發(fā)表日期 | 2008-02-01 |
來源 | 全國城市污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)研討交流會(huì) | ||
作者 | 周克釗,羅萬申 | ||
關(guān)鍵詞 | 城市污水、除磷脫氮、處理廠、氧化溝、調(diào)試 | ||
摘要 | 本文介紹了深圳市羅芳污水處理廠二期工程的工藝概況和調(diào)試過程,以及氧化溝流場和溶解氧場測試結(jié)果。該工程各構(gòu)筑物、設(shè)備皆能夠正常運(yùn)行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達(dá)到國家二級(jí)污水處理廠一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其生物除磷效果達(dá)到國際先進(jìn)水平,單位電耗在國內(nèi)外污水處理廠中處于先進(jìn)水平,調(diào)試結(jié)果證明該工程是成功的。 |
周克釗 羅萬申
(中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院)
摘要:本文介紹了深圳市羅芳污水處理廠二期工程的工藝概況和調(diào)試過程,以及氧化溝流場和溶解氧場測試結(jié)果。該工程各構(gòu)筑物、設(shè)備皆能夠正常運(yùn)行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達(dá)到國家二級(jí)污水處理廠一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其生物除磷效果達(dá)到國際先進(jìn)水平,單位電耗在國內(nèi)外污水處理廠中處于先進(jìn)水平,調(diào)試結(jié)果證明該工程是成功的。
關(guān)鍵詞:城市污水、除磷脫氮、處理廠、氧化溝、調(diào)試
1 概述
1.1 調(diào)試概況
深圳市羅芳污水處理廠調(diào)試的目的是:確保各構(gòu)筑物、管路系統(tǒng)和機(jī)電設(shè)備能夠按設(shè)計(jì)要求正常運(yùn)行;確保各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求;建立各設(shè)備和單元操作的操作規(guī)程;優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)和處理效果,為今后的正常運(yùn)行、科學(xué)管理打下基礎(chǔ)。
調(diào)試小組首先根據(jù)設(shè)計(jì)文件制定調(diào)試大綱,再分階段提出調(diào)試計(jì)劃,具體從事調(diào)試工作。調(diào)試的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題,調(diào)試小組及時(shí)以匯報(bào)的形式報(bào)告深圳市給排水工程建設(shè)指揮部,并通報(bào)調(diào)試有關(guān)單位。
調(diào)試有關(guān)單位每周一在深圳市羅芳污水處理廠召開例會(huì),討論、協(xié)調(diào)、解決調(diào)試中出現(xiàn)的問題。指揮部不定期召開調(diào)試工作匯報(bào)會(huì),研究解決調(diào)試中遇到的重大問題。調(diào)試匯報(bào)會(huì)和做出重要決定的每周例會(huì),皆由調(diào)試小組形成會(huì)議紀(jì)要,通知調(diào)試有關(guān)單位執(zhí)行。
調(diào)試小組首先進(jìn)行設(shè)備檢查和空機(jī)調(diào)試(水下設(shè)備一般不進(jìn)行空機(jī)調(diào)試,以免燒壞)。然后利用該廠一期工程出水進(jìn)行氧化溝清水試驗(yàn),并進(jìn)行溝內(nèi)流速場測試。待清水調(diào)試無故障后,氧化溝再轉(zhuǎn)入污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)階段,并測定溶解氧場,其它構(gòu)筑物則直接進(jìn)行污水調(diào)試。最后進(jìn)行全流程的、較長時(shí)間的系統(tǒng)調(diào)試。
1.2 工程概況
深圳市羅芳污水處理廠始建于1990年,一期工程于1998年正式投入運(yùn)行,二期工程于1999年動(dòng)工修建,目前已經(jīng)建成投產(chǎn)。
深圳市羅芳污水處理廠二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模為25萬m3/d,進(jìn)廠原污水和處理后出水的水質(zhì)指標(biāo)(即GB 8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn))見表1-1,此外表中還列出了進(jìn)水水溫、出水pH和脫水后污泥含水率要求。
該工程采用的主體工藝是三溝式氧化溝,見圖1-1。由于生物除磷的需要,氧化溝前單獨(dú)設(shè)置厭氧池。為了確保厭氧池達(dá)到嚴(yán)格的厭氧狀態(tài),又在厭氧池前增設(shè)回流污泥濃縮池。
表1-1 羅芳污水處理廠二期工程設(shè)計(jì)進(jìn)出廠水質(zhì)等指標(biāo)
進(jìn)水 | 出水 | 備注 | |
BOD5(mg/L) | 150 | ≤20 | 校核進(jìn)水濃度200 mg/L |
COD(mg/L) | 250~400 | ≤60 | 進(jìn)水考慮工業(yè)污水成分 |
SS(mg/L) | 150 | ≤20 | 校核進(jìn)水濃度200 mg/L |
T−N(mg/L) | 30 | ||
氨氮(以N計(jì),mg/L) | ≤15 | ||
T−P(mg/L) | 4 | ||
磷酸鹽(以P計(jì),mg/L) | ≤0.5 | ||
水溫(℃) | 14~28 | ||
pH | 6.5~9 | ||
脫水后污泥含水率 | ≤80% |
回流污泥濃縮池停留時(shí)間約0.80 h?;亓魑勰噙M(jìn)入池兩側(cè)進(jìn)泥渠,經(jīng)配泥孔進(jìn)入池內(nèi)。上清液與厭氧池的出水一起直接流入氧化溝配水井,并帶走大量的硝酸鹽。約50 %回流量的經(jīng)重力濃縮的污泥通過排泥管,與來自沉砂池的原污水一起進(jìn)入?yún)捬醭亍?/P>
厭氧池水力停留時(shí)間30分鐘,循環(huán)推流式,設(shè)置有水下攪拌器。
二期工程共采用4座三溝式氧化溝,每座設(shè)計(jì)規(guī)模6.25萬m3/d,設(shè)計(jì)水深5.80 m。轉(zhuǎn)刷安裝于氧化溝工作橋下,電動(dòng)調(diào)節(jié)堰門分設(shè)于氧化溝兩側(cè)邊溝。
氧化溝各設(shè)備運(yùn)行由時(shí)間控制按周期運(yùn)行,每個(gè)周期分為6個(gè)階段,見圖1-2。
圖1-2 三溝式氧化溝(硝化-反硝化)運(yùn)行方式圖
A階段的運(yùn)行時(shí)間為1.5 h。污水進(jìn)入潛水?dāng)嚢杵魅窟\(yùn)行、曝氣轉(zhuǎn)刷全部關(guān)閉的缺氧狀態(tài)的Ⅰ溝,完成反硝化作用。Ⅰ溝內(nèi)混合液一部分進(jìn)入Ⅱ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅱ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\(yùn)行,進(jìn)行硝化作用。好氧狀態(tài)的Ⅱ溝內(nèi)混合液進(jìn)入Ⅲ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài),溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅筷P(guān)閉,出水經(jīng)電動(dòng)調(diào)節(jié)堰門排出。
B階段的運(yùn)行時(shí)間為1.5 h。污水進(jìn)入所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\(yùn)行的好氧狀態(tài)的Ⅱ溝。Ⅰ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和水下攪拌器也全部運(yùn)行。Ⅱ溝內(nèi)混合液進(jìn)入Ⅲ溝和Ⅰ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài)。
C階段的運(yùn)行時(shí)間為1.0 h。污水進(jìn)入所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\(yùn)行的好氧狀態(tài)的Ⅱ溝,Ⅱ溝內(nèi)混合液一部分進(jìn)入Ⅲ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅰ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和水下攪拌器全部關(guān)閉,處于預(yù)沉淀狀態(tài)。剩余活性污泥從Ⅰ溝排出。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài)。
D、E、F階段的運(yùn)行狀態(tài)分別與A、B、C階段基本相同,只是將Ⅰ溝與Ⅲ溝互換。
2 調(diào)試過程
2.1 單元調(diào)試
2001年11月19日,調(diào)試小組開始了設(shè)備檢查和空機(jī)調(diào)試的準(zhǔn)備工作。12月3日,開始進(jìn)行氧化溝設(shè)備檢查及空機(jī)調(diào)試工作。12月4日,開始進(jìn)行提升泵房的調(diào)試準(zhǔn)備、調(diào)試前檢查和空機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)。
2001年12月25日,開始向1#氧化溝和2#氧化溝注入一期工程的二沉池出水。注水過程中,發(fā)現(xiàn)氧化溝出水集水槽的伸縮縫漏水,注水暫停。12月28日,經(jīng)施工單位整改,氧化溝出水槽漏水問題解決,氧化溝開始引入一期工程二沉池出水。調(diào)試小組然后進(jìn)行了氧化溝設(shè)備清水運(yùn)行調(diào)試,并檢查厭氧池設(shè)備。
2002年1月10日,二期工程濃縮池和厭氧池從氧化溝泵入一期工程二沉池出水,開始進(jìn)行設(shè)備清水運(yùn)行調(diào)試。
在上述設(shè)備檢查和清水調(diào)試過程中,調(diào)試小組始終沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題,但發(fā)現(xiàn)了許多小問題,已經(jīng)分批提交給設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、安裝和廠家。迄今為止,直接影響運(yùn)行的問題已經(jīng)全部整改,尚有一些遺留問題在整改中。
2002年1月15日,二期工程開始進(jìn)入污水,進(jìn)行帶負(fù)荷污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)的準(zhǔn)備。
2002年1月21日,根據(jù)該廠兩期工程的特點(diǎn),將該廠一期工程的活性污泥,通過污泥脫水系統(tǒng)的濃縮池,溢流進(jìn)入二期工程的進(jìn)水系統(tǒng),污泥培養(yǎng)正式開始。1月25日,兩氧化溝的MLSS分別達(dá)到了1.6 g/L,和0.9 g/L,1月29日分別達(dá)到1.6和1.1 mg/L。2月28日,1#氧化溝中溝和邊溝MLSS分別達(dá)到4.1 g/L和4.4 g/L,2#氧化溝達(dá)到3.0 g/L和2.9 g/L,已經(jīng)達(dá)到并超過設(shè)計(jì)要求,標(biāo)志著該廠污泥培養(yǎng)階段已經(jīng)結(jié)束。氧化溝出水清澈,與達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的一期工程出水一樣。
2.2 系統(tǒng)調(diào)試
單元調(diào)試圓滿完成后,污水處理廠系統(tǒng)投入較長時(shí)間的試運(yùn)行,進(jìn)行進(jìn)一步的系統(tǒng)調(diào)試工作,以證實(shí)系統(tǒng)的處理性能,發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正可能發(fā)生的不正常現(xiàn)象,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),確保整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到最佳的運(yùn)行狀態(tài)和處理效果。
系統(tǒng)調(diào)試將通過多次PDCA循環(huán),發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,不斷優(yōu)化工藝參數(shù),改進(jìn)系統(tǒng)處理效果,直到系統(tǒng)完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,詳見圖2-1。
圖2-1 系統(tǒng)調(diào)試PDCA循環(huán)
2002年3月9日,二期工程系統(tǒng)調(diào)試開始進(jìn)行。由于單元調(diào)試工作進(jìn)行得非常充分,故系統(tǒng)調(diào)試工作非常順利,出水水質(zhì)很快穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2000年6月,系統(tǒng)調(diào)試工作順利結(jié)束。
3 處理效果
3.1 進(jìn)出水主要污染物
2002年3月開始,調(diào)試小組對(duì)深圳市羅芳污水處理廠二期工程的進(jìn)出水水質(zhì)和工藝參數(shù)進(jìn)行了全面化驗(yàn)分析。
圖3-1 二期工程兩溝進(jìn)出水SS
調(diào)試期間,二期工程兩氧化溝出水的SS最大18 mg/L,最小5 mg/L,平均12 mg/L,大大低于設(shè)計(jì)要求的≤20 mg/L,見圖3-1。
調(diào)試期間,氧化溝出水BOD5最大10 mg/L,最小1~2 mg/L,平均5~6 mg/L,皆大大低于設(shè)計(jì)要求的≤20 mg/L,見圖3-2。
圖3-2 二期工程兩溝進(jìn)出水BOD5
調(diào)試期間,氧化溝出水COD最大49~58 mg/L,最小11~12 mg/L,平均30 mg/L,大大低于設(shè)計(jì)要求的≤60 mg/L,見圖3-3。
圖3-3 二期工程兩溝進(jìn)出水COD
調(diào)試期間,氧化溝出水pH在7.23~8.17范圍內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求的6.5~9。
綜上所述,二期工程出水的主要污染物指標(biāo)皆達(dá)到并大大優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。
3.2 進(jìn)出水營養(yǎng)物質(zhì)
二期工程出水氨氮設(shè)計(jì)要求≤15 mg/L,實(shí)際兩溝出水氨氮最大僅5.34 mg/L,平均在0.22~0.67 mg/L之間,大大低于設(shè)計(jì)要求,見圖3-4。
圖3-4 二期工程兩溝進(jìn)出水氨氮
調(diào)試期間,出水總磷兩溝平均在0.26~0.27 mg/L之間,小于0.5 mg/L,見圖3-5。
圖3-5 二期工程兩溝進(jìn)出水總磷
設(shè)計(jì)對(duì)總磷無明確要求,只是要求磷酸鹽≤0.5 mg/L。由于磷酸鹽只是總磷中的一部分,所以設(shè)計(jì)對(duì)總磷的要求必然大于0.5 mg/L。既然總磷已經(jīng)小于0.5 mg/L,磷酸鹽當(dāng)然也就大大低于設(shè)計(jì)要求的0.5 mg/L。
3.3 氧化溝污泥指標(biāo)
調(diào)試期間,二期工程氧化溝中溝的混合液懸浮固體濃度在1752~5448 mg/L之間,平均3456~3478 mg/L,正好符合設(shè)計(jì)要求的3.4 g/L。
由于二期工程未設(shè)初沉池,故活性污泥中泥砂較多,有機(jī)物相對(duì)偏少,氧化溝中溝的混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度偏低,僅占MLSS的43%。
調(diào)試期間,二期工程氧化溝中溝的污泥容積指數(shù)為78~96 mL/g,在100 mL/g以下,說明污泥沉降性能良好。2#氧化溝邊溝的SVI為95.96 mL/g,污泥沉降性能不如中溝。
3.4 污泥脫水效果
深圳市羅芳污水處理廠二期工程在原一期工程的脫水間里新增加了3臺(tái)離心濃縮脫水機(jī),擴(kuò)大了污泥脫水能力。
二期工程的剩余污泥直接在離心機(jī)中濃縮脫水,一期工程污泥脫水則需要經(jīng)過帶式壓濾濃縮機(jī)濃縮,然后再經(jīng)帶式壓濾脫水機(jī)脫水。二者相比,二期工程的工作流程較短,操作更簡便。
調(diào)試期間,二期工程離心機(jī)脫水后污泥含水率平均在69~71%之間,大大優(yōu)于設(shè)計(jì)要求的80%。與一期工程脫水后污泥的含水率平均82%相比,二期工程的脫水效果顯著提高。
3.5 生產(chǎn)運(yùn)行情況
根據(jù)深圳市羅芳污水處理廠編制的《深圳市污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行情況報(bào)表》,自2002年3月進(jìn)入試運(yùn)行系統(tǒng)調(diào)試以來的生產(chǎn)運(yùn)行情況見表3-1。
表3-1 二期工程2002年生產(chǎn)運(yùn)行情況
月 | 污水量(萬噸) | 進(jìn)水量 (萬噸/天) | 單位電耗 (度/噸) | 干泥(噸) | 單位產(chǎn)泥量 (噸/萬噸) | ||
一期 | 二期 | 一、二期 | 二期折算 | ||||
3 | 241.9 | 214.1 | 7.14 | 0.23 | 194.93 | 91.52 | 0.43 |
4 | 258.0 | 225.0 | 7.50 | 0.22 | 218.57 | 101.82 | 0.45 |
5 | 276.0 | 289.3 | 9.33 | 0.22 | 258.82 | 132.45 | 0.46 |
6 | 247.0 | 280.7 | 9.36 | 0.24 | 518.00 | 275.54 | 0.98 |
最大 | 276.0 | 289.3 | 9.36 | 0.24 | 518.00 | 275.54 | 0.98 |
最小 | 241.9 | 214.1 | 7.14 | 0.22 | 194.93 | 91.52 | 0.43 |
平均 | 255.7 | 252.3 | 8.33 | 0.23 | 297.58 | 150.33 | 0.58 |
由表3-1可見,2002年3~6月期間,二期工程進(jìn)水量在7.14~9.36萬噸/天之間,平均8.33萬噸/天,僅占設(shè)計(jì)進(jìn)水量12.5萬噸/天的67%。
由表3-1可見,二期工程單位電耗在0.22~0.24度/噸之間,平均0.23度/噸。
由表3-1可見,二期工程單位產(chǎn)泥量在0.43~0.98噸干泥/萬噸污水之間,平均0.58噸干泥/萬噸污水。
4 氧化溝流場和溶解氧場
4.1 氧化溝流場
2002年3~4月,調(diào)試小組進(jìn)行了氧化溝流場測定,共布置了28個(gè)測量點(diǎn),每點(diǎn)測量7個(gè)不同深度的流速,流速測量點(diǎn)位置見圖4-1,流速測量結(jié)果見表4-1和表4-1。
圖4-1 流場測定中流速測量點(diǎn)位置
由于兩個(gè)邊溝的工況完全一樣,所以流場必然完全一樣,故只須測量其中一個(gè)邊溝的流場即可。無論是邊溝還是中溝,其內(nèi)部工況是中心對(duì)稱的,所以其流場必然也是中心對(duì)稱的,故只須測量其一半流場即可。為了測量方便,測量點(diǎn)布置在工作橋附近。
表4-1 中溝流速(m/s)
水深(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5.8 |
斷面1 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.71 |
斷面2 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.42 |
斷面3 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.49 | 0.48 |
斷面4 | 0.64 | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
斷面5 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.47 |
斷面6 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
斷面7 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
斷面8 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
斷面9 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
斷面10 | 0.63 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.52 |
斷面11 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.50 |
斷面12 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
斷面13 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
斷面14 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.70 |
由表4-1和表4-2可見,除邊溝斷面1的水深5 m以下和邊溝斷面11外,所有的實(shí)測流速皆大于0.3 m/s,滿足設(shè)計(jì)要求。
但是,邊溝斷面1和邊溝斷面11的流速具有特殊性。由圖4-1可見,兩處皆位于氧化溝水流轉(zhuǎn)彎以后的回流區(qū),故縱向流速較小。但是,由于測量結(jié)果未能反映作為回流區(qū)應(yīng)該具有的側(cè)向流速和豎向流速,所以兩處的實(shí)際流速應(yīng)該更大,而且回流區(qū)紊動(dòng)強(qiáng)烈,所以兩處皆不可能出現(xiàn)活性污泥沉積的不良現(xiàn)象。
表4-2 邊溝流速(m/s)
水深(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5.8 |
斷面1 | 0.32 | 0.45 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
斷面2 | 0.32 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
斷面3 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.69 | 0.62 | 0.50 | 0.52 |
斷面4 | 0.36 | 0.43 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.41 |
斷面5 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.57 |
斷面6 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.35 |
斷面7 | 0.63 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.44 |
斷面8 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
斷面9 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
斷面10 | 0.50 | 0.38 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
斷面11 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
斷面12 | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
斷面13 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
斷面14 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.37 |
綜上所述,氧化溝流場基本良好,任何位置皆不會(huì)出現(xiàn)活性污泥沉積。
4.2 氧化溝溶解氧場
2002年3月,調(diào)試小組進(jìn)行了氧化溝溶解氧場測定。共布置了10個(gè)測量點(diǎn),溶解氧測量點(diǎn)位置見圖4-2。溶解氧測量結(jié)果見圖4-3和圖4-4。
圖4-2 溶解氧測量點(diǎn)位置
由于受到溶解氧探頭電纜長度的限制,每點(diǎn)只能測量水下1.5 m深度處的溶解氧,但是,氧化溝混合充分,該處的溶解氧基本上可以代表整個(gè)斷面的情況。
由圖11可見,在轉(zhuǎn)刷不開、水下推進(jìn)器全開的條件下,氧化溝邊溝處于缺氧狀態(tài),此時(shí)平均溶解氧在0.10~0.90 mg/L范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均0.36 mg/L,滿足工藝要求。
顯然,由于氧化溝剛從好氧階段進(jìn)入缺氧階段時(shí)溶解氧會(huì)高一些,然后逐漸降低,所以實(shí)測的邊溝溶解氧數(shù)據(jù)有一定范圍是合理的。
圖4-3 2002年3月邊溝溶解氧測量結(jié)果(缺氧)
由圖4-4可見,在轉(zhuǎn)刷和水下推進(jìn)器全開的條件下,氧化溝中溝處于好氧狀態(tài),此時(shí)平均溶解氧在4.12~7.37 mg/L范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均5.22 mg/L,滿足工藝要求。
圖4-4 2002年3月中溝溶解氧測量結(jié)果(好氧)
同樣由于氧化溝剛從缺氧階段進(jìn)入好氧階段時(shí)溶解氧會(huì)低一些,然后逐漸提高,所以實(shí)測的中溝溶解氧數(shù)據(jù)有一定范圍,也是合理的。
值得注意的是,一般認(rèn)為氧化溝的溶解氧只能達(dá)到3 mg/L左右的水平,而羅芳污水處理廠氧化溝好氧狀態(tài)的中溝2002年3月17日測點(diǎn)2實(shí)測的溶解氧最高達(dá)到7.54 mg/L,當(dāng)日中溝各測點(diǎn)平均溶解氧高達(dá)7.37 mg/L,大大高于文獻(xiàn)所載的其它氧化溝,這應(yīng)該是該廠處理效果優(yōu)異的原因之一。這一現(xiàn)象,說明該廠的設(shè)計(jì)優(yōu)秀,曝氣、攪拌設(shè)備良好,而且管理水平高。
5 結(jié)論
深圳市羅芳污水處理廠二期工程各構(gòu)筑物、設(shè)備能夠正常運(yùn)行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達(dá)標(biāo),調(diào)試結(jié)果證明該工程是成功的。
二期工程生物除磷效果達(dá)到國際先進(jìn)水平,設(shè)計(jì)、建設(shè)、調(diào)試、管理方面的經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)。
該廠單位電耗在國內(nèi)外污水處理廠中處于先進(jìn)水平。
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