改良型AO工藝在徐州污水處理廠的應(yīng)用
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2008-02-01 |
來源 | 全國城市污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)研討交流會(huì) | ||
作者 | 耿德強(qiáng),張雁秋,許翱天 | ||
關(guān)鍵詞 | 工藝改造 改良型AO 脫氮 污泥反硝化 多點(diǎn)進(jìn)水 | ||
摘要 | 本文介紹了徐州污水處理廠的概況,已經(jīng)過三次建設(shè),目前的處理規(guī)模是16.5萬噸/日,采用由中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授主持研發(fā)的改良型AO工藝。該工藝在我廠的應(yīng)用,試運(yùn)行結(jié)果顯示,出水水質(zhì)比二期擴(kuò)建后的水質(zhì)有明顯的改善,特別是氨氮去除率已達(dá)90%以上,徹底改善了奎河對下游的污染。該工藝具有較多優(yōu)點(diǎn),特別表現(xiàn)在氨氮90%以上的去除率是在好氧停留時(shí)間僅有3.1小時(shí)的條件下得以實(shí)現(xiàn)的。該工藝具有一定的應(yīng)用推廣價(jià)值。 |
耿德強(qiáng) 張雁秋 許翱天
(徐州污水處理廠)
摘要:本文介紹了徐州污水處理廠的概況,已經(jīng)過三次建設(shè),目前的處理規(guī)模是16.5萬噸/日,采用由中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授主持研發(fā)的改良型AO工藝。該工藝在我廠的應(yīng)用,試運(yùn)行結(jié)果顯示,出水水質(zhì)比二期擴(kuò)建后的水質(zhì)有明顯的改善,特別是氨氮去除率已達(dá)90%以上,徹底改善了奎河對下游的污染。該工藝具有較多優(yōu)點(diǎn),特別表現(xiàn)在氨氮90%以上的去除率是在好氧停留時(shí)間僅有3.1小時(shí)的條件下得以實(shí)現(xiàn)的。該工藝具有一定的應(yīng)用推廣價(jià)值。
關(guān)鍵詞:工藝改造 改良型AO 脫氮 污泥反硝化 多點(diǎn)進(jìn)水
1.前言
徐州污水處理廠是淮河流域首先建成的第一家城市污水處理廠,主要負(fù)責(zé)處理徐州市奎河流域排放的生活污水和工業(yè)廢水。該工程總設(shè)計(jì)規(guī)模為13.5萬噸,計(jì)劃分兩期建設(shè),一期實(shí)施10萬噸/日,二期增擴(kuò)3.5萬噸/日。目前我廠已經(jīng)過三次建設(shè),1994年12月份完成一期工程的建設(shè),處理規(guī)模為10萬噸/日,采用普通活性污泥法工藝;1998年12月完成了二期擴(kuò)建工程建設(shè),使處理規(guī)模達(dá)到16.5萬噸/日,采用的處理工藝與一期工程相同;2002年5月完成了工藝改造工程,處理規(guī)模不變,污水處理工藝采用由中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授研發(fā)的改良型AO工藝,工藝改造后的試運(yùn)行效果良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)。
2.工藝改造前的狀況
徐州污水處理廠一期工程是利用奧地利政府貸款項(xiàng)目,總投資1.5億元人民幣,全套引進(jìn)國外污水處理設(shè)備,污水處理采用普通活性污泥法工藝,污泥處理采用重力濃縮后加藥脫水,再行外運(yùn)填埋的方法,設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)為:
項(xiàng)目 進(jìn)、出水 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | PH |
進(jìn)水 | 600 | 250 | 250 | 6.5-8.5 |
出水 | 150 | 30 | 30 | 6.5-8.5 |
一期工程完工后,運(yùn)行正常,各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)都能得以有效實(shí)施。至1997年,由于我市環(huán)保部門加強(qiáng)了對工業(yè)污染點(diǎn)源的治理力度,污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)得到了明顯的改善,而且隨著工業(yè)的發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大,污水排放量有明顯的增加,市政府決定提前實(shí)施二期擴(kuò)建工程。
二期擴(kuò)建工程經(jīng)過1998年一年的工期,投資4100萬元人民幣,將處理規(guī)模增至16.5萬噸/日,原污水處理工藝不變,污泥處理采用脫水后烘干制作有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥的工藝,有效解決了污泥外運(yùn)所產(chǎn)生的二次污染問題。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)為:
項(xiàng)目 進(jìn)、出水 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | PH |
進(jìn)水 | 400 | 200 | 150 | 6.5-8.5 |
出水 | 120 | 30 | 30 | 6.5-8.5 |
二期擴(kuò)建后的工藝流程簡圖如下:
二期擴(kuò)建工程竣工后,運(yùn)行良好,處理后的出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。由于工藝過程中沒有脫氮流程,出水氨氮指標(biāo)持續(xù)超標(biāo),不能解決尾水排放造成水體富營養(yǎng)化的問題。二期擴(kuò)建后的實(shí)際進(jìn)出水濃度如下:
項(xiàng)目 進(jìn)、出水 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH3-N (mg/l) | PH |
進(jìn)水 | 186.7 | 89.7 | 73.6 | 27.8 | 6.5-8.5 |
出水 | 67.3 | 16.4 | 23.5 | 23.1 | 6.5-8.5 |
3.工藝改造的背景和原則
3.1 工藝改造的背景
奎河源于云龍湖,由西北至南穿越整個(gè)市區(qū),出市區(qū)后經(jīng)銅山黃橋進(jìn)入安徽,匯淮河后入洪澤湖。市區(qū)河段長9.3km,環(huán)繞在建筑密集、居住人口集中的老城區(qū),匯水面積為32km2。 奎河受上游云龍湖水庫上、下游閘壩的控制,平時(shí)幾乎無清水補(bǔ)給,污水主要來自城市的生活污水和工業(yè)廢水,已成為徐州市區(qū)一條城市排污溝。
奎河兩岸工廠及居民排放的污水均通過管道或直接排入奎河,黑臭現(xiàn)象日益加劇。隨著徐州市污水處理廠一期工程的建成投產(chǎn)和奎河污染治理一期截流工程的實(shí)施,情況有了很大改觀。此外點(diǎn)源治理步伐的加快進(jìn)一步改善了奎河的水質(zhì)。
污水經(jīng)過二級生化處理后,除了新頒布的氨氮標(biāo)準(zhǔn)外,出水水質(zhì)能夠達(dá)到“城市污水處理廠污水水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)”,即pH=6.5—8.5, SS≤30mg/l, BOD5≤30mg/l, CODcr≤120mg/l。
但由于:
3.1.1 淮河治理工程及奎河變清和污水資源化對水質(zhì)的要求高于該標(biāo)準(zhǔn);
3.1.2 管道截污后,污染負(fù)荷將有所回升;
3.1.3 管道截污后,喪失了奎河的水量水質(zhì)調(diào)節(jié)功能;污水廠進(jìn)水濃度和進(jìn)水水量變化幅度趨于變大;
3.1.4 目前對污水處理廠出水沒有溶解氧要求,但作為回用河道的景觀水,溶解氧是一個(gè)非常重要的指標(biāo),需要在工藝上加以補(bǔ)充考慮,采取有效措施穩(wěn)定處理效果,在可能條件下盡可能提高處理水水質(zhì),減少回用障礙。
根據(jù)中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授在《奎河水質(zhì)達(dá)標(biāo)與資源化工程關(guān)鍵技術(shù)研究》課題的初步研究,為滿足污水處理廠尾水作為市區(qū)景觀用水及下游斷面達(dá)標(biāo)的要求,需要徐州污水處理廠進(jìn)一步提高出水水質(zhì),徐州市環(huán)保局根據(jù)各方面情況提出了徐州污水處理廠的排水要求是:CODcr≤70mg/l, BOD5≤20mg/l, NH3—N≤15mg/l。徐州污水處理廠原有工藝難以達(dá)到上述要求,在平均水量15.87萬方/日狀況下,出水CODcr平均為67.3mg/l,而出水平均BOD5為16.4mg/l,在進(jìn)水平均BOD5小于100mg/l的情況下,去除率就明顯小于90%。由于我廠曝氣池的好氧停留時(shí)間僅為3.1小時(shí),氨氮的去除更無法滿足,近兩年來出水氨氮濃度一般大于20mg/l。因此需對污水處理廠進(jìn)行工藝改造和運(yùn)行優(yōu)化。
3.2 工藝改造的原則
考慮徐州經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及廠內(nèi)現(xiàn)有條件,確定改造方案時(shí),考慮了以下5個(gè)方面原則:
3.2.1工藝改造是在二期擴(kuò)建的基礎(chǔ)上進(jìn)行的;
3.2.2污水處理廠總平面布置力求少改動(dòng), 盡量利用前期工程處理設(shè)施,進(jìn)行挖潛改造,占地面積較小,充分利用現(xiàn)有場地,節(jié)約工程費(fèi)用,且施工容易;
3.2.3污水處理設(shè)備、儀表的選用首先立足國內(nèi),對目前暫不能生產(chǎn)或質(zhì)量尚未過關(guān)的部分考慮適當(dāng)引進(jìn);
3.2.4脫碳(BOD5、COD)、脫氮效率都較高;
3.2.5操作管理較為方便,運(yùn)行費(fèi)用增加不多。
根據(jù)徐州市環(huán)保局的要求,本次工藝改造采用中國礦大環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授研究開發(fā)的改良型AO工藝,設(shè)計(jì)進(jìn)出水指標(biāo)為:
項(xiàng)目 進(jìn)、出水 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH3-N (mg/l) | PH |
進(jìn)水 | 400 | 200 | 150 | 35 | 6.5-8.5 |
出水 | 70 | 20 | 20 | 15 | 6.5-8.5 |
4.改良型AO工藝介紹
改良型AO工藝是根據(jù)本廠實(shí)際情況和上述改造原則而研究開發(fā)的,工藝流程如圖4-1所示:
工藝流程說明:
4.1 污泥回流至缺氧池之前,污泥回流比根據(jù)運(yùn)行調(diào)試控制在20-80%之間,缺氧池內(nèi)為缺氧狀態(tài);
4.2 缺氧池配水量為總進(jìn)水量的50%左右,其余部分分為四次配入后續(xù)曝氣池中;
4.3 第二曝氣池由一次配水改為三次配水,由一級完全混合改為三級完全混合串聯(lián)運(yùn)行,改造前后進(jìn)水方法見圖4-2。
圖4-2 曝氣池工藝變化圖
4.4 剩余污泥由缺氧池排出;
4.5 污泥處于缺氧——好氧的反復(fù)循環(huán)中。
4.6 初沉池改為缺氧池
5.改良性AO工藝的試運(yùn)行效果
工藝改造工程于2002年5月完成,進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行。在調(diào)試初期,先用原工藝進(jìn)行活性污泥培養(yǎng),污泥培養(yǎng)完成后,將四個(gè)缺氧池逐個(gè)投入運(yùn)行,至7月份逐步完成了工藝的運(yùn)行轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)了新工藝的運(yùn)行,開始按照不同配水比和不同回流比的試運(yùn)行,10月25日,全部實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo),而且出水氨氮明顯優(yōu)于預(yù)期指標(biāo)。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果見表5-1。
項(xiàng)目 日 期 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH3-N (mg/l) | ||||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
6月份平均 | 172 | 72.4 | 71.6 | 19.3 | 178 | 23 | 24 | 18.1 |
7月份平均 | 123 | 51 | 46 | 9.8 | 118.2 | 18.4 | 17.2 | 13.7 |
8月份平均 | 147 | 53.4 | 51.5 | 7.5 | 98.7 | 17.6 | 18.1 | 14.3 |
9月份平均 | 139 | 40.8 | 61.3 | 8.0 | 95 | 18.9 | 19.2 | 15.1 |
10月份平均 | 154 | 43.7 | 70.2 | 8.9 | 70.6 | 17.6 | 21.9 | 11.8 |
10月25-31日 | 154 | 38.2 | 76.4 | 6.5 | 74 | 18.1 | 23.1 | 1.9 |
11月1-25日 | 141 | 36.4 | 72 | 7.5 | 71 | 16.9 | 23.5 | 1.8 |
6.改良型AO工藝的特點(diǎn)
本工藝是中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院研究人員近年來根據(jù)中國國情開發(fā)的一種高效脫碳、脫氮工藝,是通過實(shí)驗(yàn)研究及使用活性污泥法計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件技術(shù),結(jié)合我廠的實(shí)際需要而研究開發(fā)的,具有總停留時(shí)間短,運(yùn)行費(fèi)用較低的顯著優(yōu)點(diǎn)。吸附沉淀反硝化是本工藝的核心過程。
采用此工藝對徐州污水處理廠進(jìn)行工藝改造,其主要特點(diǎn)是:
6.1 回流污泥與部分進(jìn)入吸附沉淀反硝化池(原初沉池,以下簡稱反硝化池)中廢水的有機(jī)物發(fā)生吸附沉淀,通過排出剩余污泥將部分懸浮物、膠體分子及少量溶解性大分子去除,既降低后續(xù)曝氣池的有機(jī)負(fù)荷,又節(jié)省部分曝氣動(dòng)力;
6.2 在反硝化池內(nèi)進(jìn)行部分反硝化,部分硝態(tài)氮與有機(jī)物這兩種污染物在反硝化菌的作用下相互作用,同時(shí)降低后續(xù)曝氣池有機(jī)負(fù)荷,并節(jié)省一定曝氣動(dòng)力;
6.3 整個(gè)系統(tǒng)污泥濃度高,污泥總量大,污泥齡長,慢速生長的硝化菌從而避免被系統(tǒng)稀釋出去,系統(tǒng)內(nèi)有足夠的硝化菌生物量,因此硝化作用明顯;
6.4 第二曝氣池為三級完全混合式串聯(lián)運(yùn)行,從反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析,串聯(lián)運(yùn)行的要比原先并聯(lián)運(yùn)行的反應(yīng)效率要高。
6.5 由于系統(tǒng)內(nèi)生物總量比其他常規(guī)工藝要高得多,因此活性污泥系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯增強(qiáng),抗受沖擊負(fù)荷的能力明顯提高。
7.主要結(jié)論
我廠采用改良AO法工藝對原有工藝改造效果明顯:
7.1 大幅度提高了原有出水水質(zhì),BOD5、COD、SS和氨氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo),并且遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);
7.2 該工藝脫氮效果顯著,去除可達(dá)90%左右;
7.3 改造后增強(qiáng)了工藝運(yùn)行的穩(wěn)定性,具有抑制污泥膨脹的作用,整個(gè)夏季中未發(fā)生污泥膨脹(改造前每個(gè)夏季均要發(fā)生8-10次);
7.4 大幅度減少剩余污泥量,方便污泥的處置。
該工藝在諸多方面,如工藝效果、穩(wěn)定性和污泥處理等方面具有很大的優(yōu)越性,具有進(jìn)一步研究和推廣應(yīng)用的價(jià)值。
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