溫州新陽(yáng)岙水廠自控系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)試
論文類型 | 運(yùn)營(yíng)與管理 | 發(fā)表日期 | 2001-10-01 |
來(lái)源 | 《中國(guó)給水排水》2001年第10期 | ||
作者 | 張自然,王建軍,張德躍 | ||
關(guān)鍵詞 | 自動(dòng)控制 運(yùn)行調(diào)試 多參數(shù)復(fù)合控制模式 模擬斜 管濁度? | ||
摘要 | 張自然1,王建軍1,張德躍2? (1.溫州市污水處理廠工程建設(shè)指揮部,浙江溫州 325000;2.中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究院,天津 300074) 摘 要: 一般而言,全自動(dòng)控制運(yùn)行的水廠在投產(chǎn)后的一年之內(nèi),必須進(jìn)行一次系統(tǒng)性的運(yùn)行調(diào)試,以優(yōu)化和調(diào)整運(yùn)行初期設(shè)定的運(yùn)行參數(shù),消除和解決自控系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中 ... |
張自然1,王建軍1,張德躍2?
(1.溫州市污水處理廠工程建設(shè)指揮部,浙江溫州 325000;2.中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究院,天津 300074)
摘 要: 一般而言,全自動(dòng)控制運(yùn)行的水廠在投產(chǎn)后的一年之內(nèi),必須進(jìn)行一次系統(tǒng)性的運(yùn)行調(diào)試,以優(yōu)化和調(diào)整運(yùn)行初期設(shè)定的運(yùn)行參數(shù),消除和解決自控系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,完善其控制功能,更主要是提高其控制精度。溫州新陽(yáng)岙水廠在投產(chǎn)運(yùn)行8個(gè)月后,進(jìn)行了一次系統(tǒng)性的自控系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試,在長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)供水、安全供水、降低物耗等方面取得了較好效果。?
關(guān)鍵詞:自動(dòng)控制;運(yùn)行調(diào)試;多參數(shù)復(fù)合控制模式;模擬斜 管濁度?
中圖分類號(hào):TU991.56
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
文章編號(hào):1000-4602(2001)10-0047-03
1 自控系統(tǒng)概況
溫州浦東(新陽(yáng)岙)水廠供水規(guī)模20×104m3/d。自控系統(tǒng)的主要檢測(cè)儀表、PLC、加注泵以及濾池氣動(dòng)閥門和大口徑針形調(diào)節(jié)閥等均采用國(guó)外進(jìn)口設(shè)備。
1.1 工藝流程及其特色
新陽(yáng)岙水廠有兩條制水生產(chǎn)線,均采用圖1所示的自控工藝流程。
水廠自控系統(tǒng)的特色主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:①進(jìn)水采用針形調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié),使回流水充分利用;②在實(shí)現(xiàn)全廠自動(dòng)控制的同時(shí),與遠(yuǎn)程提升泵站、老水廠和公司調(diào)度系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和實(shí)時(shí)生產(chǎn)調(diào)度。
1.2 組成及特點(diǎn)
? 自控系統(tǒng)的組成見(jiàn)圖2。
自控系統(tǒng)的特點(diǎn)有:①全廠設(shè)有三級(jí)網(wǎng)絡(luò),即管理層以太網(wǎng)、廠級(jí)冗余型工業(yè)實(shí)時(shí)控制MB+ 網(wǎng)和濾池工業(yè)實(shí)時(shí)控制MB+網(wǎng),使得網(wǎng)絡(luò)職責(zé)分明,便于各自的擴(kuò)展和維護(hù);②水廠與遠(yuǎn)程 提升泵站采用有線方式聯(lián)網(wǎng);③水廠與公司調(diào)度系統(tǒng)采用無(wú)線聯(lián)網(wǎng);④廠級(jí)控制網(wǎng)采用冗余型MB+網(wǎng),提高自控系統(tǒng)的可靠性;⑤濾池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)分布式控制。
2 自控系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行調(diào)試
浦東(新陽(yáng)岙)水廠自控系統(tǒng)于1999年7月交工驗(yàn)收后正式投入生產(chǎn)運(yùn)行,經(jīng)過(guò)8個(gè)月的正式運(yùn)行,積累了大量的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和控制運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),于2000年3月進(jìn)行了一次系統(tǒng)性的運(yùn)行調(diào)試 ?,F(xiàn)僅介紹加礬系統(tǒng)和濾后加氯系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)試。
2.1 自動(dòng)加礬系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)試
2.1.1 自動(dòng)加礬控制原理
原理框圖如圖3。
加礬控制采用多參數(shù)復(fù)合環(huán)控制模式。
源水流量、源水濁度進(jìn)行前饋控制,根據(jù)模擬斜管濁度反饋進(jìn)行復(fù)合環(huán)控制,從而既能迅速響應(yīng)源水的變化,快速調(diào)整投礬量,又能自動(dòng)跟蹤模擬濁度并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,在保證沉后水 濁度達(dá)到指標(biāo)的前提下,節(jié)約礬耗。
2.1.2 源水流量、濁度的前饋控制數(shù)學(xué)模型
源水流量和源水濁度為加礬控制參數(shù):
?Q礬=Q源水·Fi礬耗·Ki
式中?Q礬——投加礬流量,L/h
? Q源水——源水流量,m3/h
? Fi礬耗——礬耗(源水濁度的分段線性比例參數(shù)由運(yùn)行調(diào)試確定),kg/ kt
? Ki——礬濃度參數(shù)(由運(yùn)行調(diào)試確定)
2.1.3. Fi礬耗參數(shù)的確定?
Fi參數(shù)和Fi參數(shù)曲線的確定,分4步完成。
?、?Fi參數(shù)的歷史檔案打印和數(shù)據(jù)整理。在監(jiān)控計(jì)算機(jī)和服務(wù)器中,已存有將近1年時(shí)間的Fi參數(shù)實(shí)時(shí)運(yùn)行檔案,以及與之相關(guān)的源水濁度、源水流量、源水pH值、模擬 斜管濁度、沉后水濁度、出廠水濁度、出廠水pH值等的運(yùn)行歷史檔案。對(duì)上述歷史檔案進(jìn)行 整理和優(yōu)化出一組Fi參數(shù)曲線。
?、谟伤畯S中心化驗(yàn)室做加礬絮凝試驗(yàn),得出一組Fi參數(shù)曲線。
?、蹖山MFi參數(shù)曲線進(jìn)行分析和計(jì)算,得出一組準(zhǔn)Fi參數(shù)曲線。
?、軐?zhǔn)Fi參數(shù)曲線輸入1#PLC和監(jiān)控計(jì)算機(jī),進(jìn)入實(shí)時(shí)運(yùn)行調(diào)試。其時(shí),通過(guò)控制回流水的濁度來(lái)模擬源水濁度的變化,用20 d的時(shí)間對(duì)Fi參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)運(yùn)行調(diào)試,得到一組優(yōu)化Fi參數(shù)曲線,如圖4所示。
調(diào)試過(guò)程中,還對(duì)低濁度水庫(kù)水的Fi參數(shù)作了重點(diǎn)調(diào)試。在礬液濃度為1.0波美度(波 美度的測(cè)定采用波美度儀表,波美度Y與質(zhì)量分?jǐn)?shù)X的對(duì)應(yīng)公式在采用聚合鋁為絮凝 劑時(shí)為Y=0.6946X-0.489 6;在采用硫酸鋁為絮凝劑時(shí)為Y=0.69X-0.03)、源水流量為5 000m3/h、源水濁度≤10 NTU、加礬泵沖程為80%的條件下進(jìn)行試驗(yàn),運(yùn)行結(jié)果見(jiàn)表1。
從表1中可以看出,對(duì)低濁度水庫(kù)水而言,F(xiàn)i<1.2 kg/kt時(shí),難于保證出廠水濁度≤ 1 NTU,故Fi參數(shù)選擇1.4~1.6 kg/kt為宜。
2.1.4 Ki參數(shù)的確定
Ki礬濃度參數(shù)的計(jì)算公式:
Ki=1/{[(b+0.489 6)/0.696 4]×10}
式中 b——礬液的波美度
在源水濁度≤10 NTU、源水流量為5 000m3/h、pH值為6.9~7.2之間、加礬泵沖程為80%、Fi=1.6 kg/kt的條件下進(jìn)行試驗(yàn),礬濃度分別為0.5、0.7?、1.0 波美度,均跟蹤運(yùn)行12 h,試驗(yàn)運(yùn)行效果詳見(jiàn)表2。
從表2中可以看出,對(duì)低濁度水庫(kù)水而言,礬濃度<1.0波美度時(shí),難于保證出廠水濁度≤1 NTU,故礬液濃度采用1.0波美度為宜。
2.1.5 模擬斜管濁度的反饋控制參數(shù)
模擬斜管濁度是多參數(shù)加礬控制的重要反饋參數(shù),該濁度值和濾前水濁度有對(duì)應(yīng)關(guān)系。加礬絮凝的工況需1.5~2 h后才能在濾前水濁度儀上反映,采用模擬濁度則在20 min左右馬上反 映加礬絮凝工況,使系統(tǒng)可以較快速度調(diào)整礬的投加量,保證濾前水濁度≤8 NTU。
反饋控制參數(shù)P(運(yùn)行比例參數(shù))、I(運(yùn)行控制周期,min)的運(yùn)行調(diào)試和確定分5步完成:?
①P、I系統(tǒng)的歷史檔案打印和數(shù)據(jù)整理。在服務(wù)器和監(jiān)控計(jì)算機(jī)已存有P、I參數(shù)的實(shí)時(shí)運(yùn)行歷史檔案,以及與之相關(guān)源水濁度、源水流量、源水pH值、模擬斜管濁度、沉后水濁度、出廠水濁度、出廠水pH值等的運(yùn)行歷史檔案。對(duì)上述檔案進(jìn)行整理,從而得出二組P、I參數(shù)。
?、趯⒌谝唤MP1、I1參數(shù)輸入1#PLC,并進(jìn)行5d的跟蹤調(diào)試,同時(shí)詳細(xì)記錄和保存源水濁度、源水流量、源水pH值、沉淀水濁度、出廠水濁度、Fi參數(shù)、Ki參數(shù)等實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)值。
?、蹖⒌诙MP2、I2參數(shù)輸入1#PLC,進(jìn)行與②相同的操作。
④將兩組P、I參數(shù)的運(yùn)行效果進(jìn)行分析和計(jì)算,得出一組參考性較強(qiáng)的P、I運(yùn)行參數(shù)。
?、輰⑦@組參考性較強(qiáng)的P、I運(yùn)行參數(shù)輸入1#PLC投入運(yùn)行,并由計(jì)算機(jī)詳細(xì)記錄和保存與之相關(guān)的實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù),作為下一次運(yùn)行調(diào)試的依據(jù)。
用了15 d完成P、I參數(shù)的運(yùn)行調(diào)試,確定P為90,I為18 min。
2.2 濾后自動(dòng)加氯系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)試
?、贋V后自動(dòng)加氯控制采用PLC和加氯機(jī)控制器互為備用的方式(冗余型),運(yùn)行調(diào)試是針對(duì)P LC自動(dòng)加氯控制。
?、赑LC濾后自動(dòng)加氯控制采用余氯反饋控制模式,其運(yùn)行調(diào)試的主要內(nèi)容是P、I參數(shù)的調(diào)試,調(diào)試分5步完成,基本類同于加礬系統(tǒng)中的模擬斜管濁度反饋控制參數(shù)的運(yùn)行調(diào)試。
?、塾?0 d完成本次濾后加氯的P、I參數(shù)優(yōu)化調(diào)試。
3 運(yùn)行調(diào)試結(jié)果
從運(yùn)行調(diào)試后一年的運(yùn)行效果看,水廠的出廠水濁度長(zhǎng)期穩(wěn)定在0.2~0.5 NTU、余氯在0.6~0.8mg/L、pH值在6.8~7.2范圍內(nèi),礬耗、堿耗、氯耗比運(yùn)行調(diào)試前下降了20%左右。2 001年6月平均產(chǎn)水量為22×104m3/d,最高產(chǎn)水量達(dá)28.5×104m3/d,超過(guò)設(shè)計(jì)能力42.5%。所以,采用自動(dòng)化控制的現(xiàn)代化水廠在投產(chǎn)運(yùn)行后半年到一年的時(shí)間內(nèi),進(jìn)行一次運(yùn)行調(diào)試是十分必要的。
電 話:(0577)86525608?
收稿日期:2001-05-29
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