新大江污水廠以可視化平臺助推精細(xì)管理,實現(xiàn)提檔升級。通過建模對廠區(qū)所有地下管網(wǎng)的類型、管徑、材質(zhì)和承壓等級在一張圖上展示,以快速應(yīng)對廠網(wǎng)突發(fā)狀況。對全工藝流程實行生產(chǎn)監(jiān)視,出廠水濁度長期優(yōu)于0.1NTU。每小時自動生成和每天自動計算生產(chǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù),原十幾種紙質(zhì)報表逐步被電子報表替代。
智能AI識別,通過約三公里的電子圍欄,將廠區(qū)邊界和生產(chǎn)區(qū)域?qū)嵭蟹謪^(qū)布防和重點監(jiān)控。通過AI人臉識別技術(shù)對陌生人員進(jìn)行動態(tài)抓拍,觸發(fā)入侵報警、形成追蹤軌跡,落實反恐防恐保安全。
03 江津自來水、江津供排水公司——DMA分區(qū)建設(shè)
重慶水務(wù)集團(tuán)、中國水協(xié)科技委聯(lián)合主編發(fā)布了《山地城市供水管網(wǎng)DMA分區(qū)技術(shù)規(guī)程》,這也是國內(nèi)首部針對“山高、坡陡、高差大、枝狀與環(huán)狀并存”復(fù)雜地形漏損管控而編制的行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
《山地城市供水管網(wǎng)DMA分區(qū)技術(shù)規(guī)程》首次提出“三級五區(qū)”山地分區(qū)架構(gòu):一級按流域-高程-水廠出口劃定“重力分區(qū)”,二級以“街道-加壓站”為邊界形成“壓力平衡區(qū)”,三級再細(xì)分為500–3000戶的獨立計量區(qū)(DMA),并強制要求“高區(qū)減壓、低區(qū)增壓、中途調(diào)蓄”同步設(shè)計,解決傳統(tǒng)DMA在高差超過100m城市易出現(xiàn)的“超壓漏失—低壓滯留”雙重風(fēng)險。
目前,DMA分區(qū)平臺建設(shè)已在重慶主城(北碚、沙坪壩、九龍坡、南岸、江津等5區(qū))等地區(qū)試點,平均漏損率由18.7%降至9.3%,為山地城市供水管網(wǎng)精細(xì)化、低碳化運行提供了可復(fù)制、可推廣的“中國方案”。
2019年江津供排水公司接手相關(guān)供水業(yè)務(wù)后,面臨較大壓力。2019年全年爆管約4100次,日均11.2次,單日最高17次;2020年全年爆管3857次,日均10.5次,單日最高15次。
針對此情況,江津供排水公司實施三項治理措施:一是將PE管改造為鋼管;二是推進(jìn) DMA分區(qū)建設(shè),以雙福、德感、幾江片區(qū)為一級分區(qū),以供水有效率52%的老城區(qū)為二級試點;三是建設(shè)自動化配套項目,含生產(chǎn)管網(wǎng)綜合管理系統(tǒng)等。
經(jīng)持續(xù)改管與DMA建設(shè),成效顯著:日均爆管次數(shù)從10.5次降至0.3次,降幅 97%;供水有效率從69.09%升至86.19%,其中爆管嚴(yán)重的老城區(qū)從52.04%升至81.77%;年均提升供水效率3%,年節(jié)約漏損水量約300萬m3,累計節(jié)約水資源 1500萬m3。
污水?dāng)?shù)字化低碳轉(zhuǎn)型案例
九曲河污水廠未改造前存在一些痛點問題。首先,工控不完善。部分工藝單元缺少在線檢測儀表,需通過視頻監(jiān)控觀察和人工操作確定設(shè)備操作模式及狀態(tài);部分設(shè)備無電度電量計量裝置,無法對設(shè)備進(jìn)行能耗分析。其次,需要較多人工干預(yù)。相應(yīng)設(shè)備和工藝單元運行調(diào)整需要人工干預(yù)比較多。第三,分析能力弱。針對中控系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)可以實現(xiàn)查詢和統(tǒng)計,但缺乏對海量數(shù)據(jù)的分析功能,主要工藝分析仍依靠個別專業(yè)運行人員來實現(xiàn);最后,傳統(tǒng)的管理模式難以為繼。現(xiàn)有傳統(tǒng)的運營管理模式難以適應(yīng)現(xiàn)階段水務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、精細(xì)化、集中化管理的要求和發(fā)展趨勢。
九曲河智能污水廠項目進(jìn)行了4個方面的建設(shè),即智能曝氣系統(tǒng)、智能加藥系統(tǒng)、綜合運營管理平臺、三維可視化。
在實施曝氣優(yōu)化控制系統(tǒng)以前,九曲河污水處理廠采用“停2曝2”的運行模式,即每隔2小時運行人員需要到鼓風(fēng)機房現(xiàn)場啟停風(fēng)機一次,同時需要密切關(guān)注生化池溶解氧變化情況。
在實施曝氣優(yōu)化控制系統(tǒng)后,系統(tǒng)自動根據(jù)進(jìn)水負(fù)荷和當(dāng)前運行工況自動啟停鼓風(fēng)機和對氣量進(jìn)行分配調(diào)節(jié)。無需運行人員再對曝氣系統(tǒng)進(jìn)行操作,大大降低了運行人員的勞動強度。
實施精確曝氣前,的確存在過曝現(xiàn)象,出水氨氮長期維持在0.5mg/L以下;實施精確曝氣后,系統(tǒng)能夠根據(jù)好氧區(qū)出水氨氮值自動提示鼓風(fēng)機的啟停,解決了因人為因素干預(yù)造成的曝氣調(diào)節(jié)缺乏及時性與穩(wěn)定性的問題。
智能加藥系統(tǒng),根據(jù)出水總磷濃度,動態(tài)調(diào)節(jié)加藥量。虛線框內(nèi)為前饋補償控制環(huán)節(jié),實時監(jiān)測進(jìn)水總磷負(fù)荷和加藥點前的正磷酸鹽濃度,將進(jìn)水?dāng)?shù)據(jù)與加藥量進(jìn)行關(guān)聯(lián),減少負(fù)荷變化對化學(xué)除磷過程的干擾和影響,通過加藥量計算模型給出加藥量設(shè)定值。
可以看到,智能加藥實施前,出水總磷變化明顯,實施期出水總磷總體呈規(guī)律波動??梢钥闯鰧Ρ绕趦?nèi),出水總磷總是控制在低水平下,側(cè)面反映出過量加藥的現(xiàn)象;相比之下,實施期內(nèi)總體濃度多在0.2-0.3 mg/L范圍內(nèi),側(cè)面反映出加藥成本的降低。
運行效果和效益分析
重慶水務(wù)集團(tuán)對160個供排水廠的生產(chǎn)指標(biāo)實施動態(tài)監(jiān)控預(yù)警,覆蓋給水到排水、水廠到管網(wǎng)、建設(shè)到運營、服務(wù)到保障全流程,實現(xiàn)“一張圖”全程管理。同時開展生產(chǎn)設(shè)備全生命周期管理,達(dá)成互聯(lián)互通、互調(diào)互用;強化水質(zhì)把控,確保水質(zhì)100%穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
智能供排水領(lǐng)域已建成46座智能供排水廠,覆蓋率超25%;打造智能調(diào)度、智能加藥、智能巡檢、精確曝氣等人工智能試點應(yīng)用,在保障水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上降低生產(chǎn)運營成本。其中,電單耗下降8%-15%,綜合藥劑單耗下降10%-20%,廠區(qū)巡檢崗減員20%,勞動力向設(shè)備、管網(wǎng)崗位聚焦。
企業(yè)經(jīng)營管理方面,依托OA、ERP 等內(nèi)控管理平臺,實現(xiàn)100%審批事項線上化;資金撥付、費用報銷、物資采購、薪酬發(fā)放均 100% 線上支付,構(gòu)建從物資需求到結(jié)算的全鏈條閉環(huán)管控。
編輯:徐冰冰
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